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石灰竖窑高效化技术改造与工艺创新

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  • 2017/4/20 14:31:08
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1 前言
  冶金石灰是转炉炼钢的主要熔剂,其质量高低直接影响到炼钢的质量、消耗和成本等主要技术经济指标。莱芜钢铁股份有限公司炼钢厂(简称莱钢炼钢厂)有3座焦炭机械化石灰竖窑,其中2座传统的150m3竖窑、1座170m3改进型石灰竖窑。竖窑有效利用系数0.7~0.8t/(m3.d);石灰活性度为220~270mL。随着钢产量的大幅递增和“四炉对四机”全连铸生产技术的应用,石灰产质量已不能满足现代转炉炼钢高强度、快节奏、高质量的生产需要。2001~2002年,借大修之机对2座传统石灰竖窑进行高效化技术改造,并改进传统的生产工艺,极大地提高了石灰窑有效利用系数和石灰活性度,取得了良好的效果和经济效益。
2 高效石灰煅烧理论研究
  竖窑有效利用系数和石灰活性度,除了与原燃料的物理和化学性能有关外,还与石灰的煅烧工艺与控制水平密切相关。煅烧工艺主要包括窑内气相压力(分解压)、煅烧温度和煅烧时间的控制。
2.1 CaCO3的分解压力与分解温度、速度的关系
  CaCO3的分解过程是一个吸热、多相反应,它的平衡常数表达式为:
  CaCO3(s)= CaO(s) +CO2(g)
  其平衡常数为:
  Kp=PCO2/P  (1)
  式中P—标准大气压。
  因此,CaCO3的分解温度就是其分解压(PCO2)等于气相中CO2分压(PCO2)时的分解温度。用化学反应等温方程式表示如下:
  △G=-RTlnKp+RTLnQP=RTlnQP/Kp  (2)
  式中QP—非平衡时的比例常数。
  只有QP<Kp,△G<0时,分解反应才能自动进行。据此创造条件来满足石灰石的煅烧气氛:
  (1)减少产物[WTBZ]CO2气体的压力,即采用风机不断抽出窑气混合物,从而使QP降低。
  (2)提高温度,增大Kp。
  根据CaCO3的分解反应,CaCO3的分解压PCO2与分解温度T的关系可用热化学方程式表示如下:
  lgPCO2=-8920/T+7.54  (3)
  式中T—分解温度,K。
  此方程可知,CaCO3在一定温度下要对应一定的分解压,并随着温度的升高而升高,而且升高的速率相当快,因此升高温度是加速CaCO3化合物分解的有效措施。
  在实际生产中,石灰在窑炉内煅烧并不是理想状态下,石灰石表层在810~850℃开始分解,而内层由于分解表层CaO的气孔中充满分解析出的CO2,石灰石内层的CO2分压比窑气中高,分解温度也相应要高。因此可通过引风机不断抽出窑气,采取负压操作,加快CaCO3的分解速度,可缩短石灰石在窑内烧成带的停留时间。
2.2 煅烧工艺对石灰活性度的影响
  石灰的活性度取决于它的组织结构,石灰的组织结构与煅烧温度和煅烧时间密切相关。影响石灰活性度的组织结构包括体积密度、气孔率、比表面积和CaO矿物的晶粒尺寸。晶粒越小,比表面积越大,气孔率越高,石灰活性就越高,化学反应能力就越强。
2.2.1 煅烧时间的影响  图1为石灰体积密度与煅烧时间及温度的关系。由图1可以看出,随着煅烧时间的延长,石灰的体积密度逐渐增大,从而使石灰气孔率降低,比表面积缩小,CaO晶粒长大,石灰活性降低。石灰石在受热分解时,放出了CO2,使石灰的晶粒上出现了空位,CaO晶粒处于不稳定状态,CaO分子比较活泼,因而活性高,这时快速冷却,把石灰这种不稳定的组织结构固定下来,石灰活性就会提高。
 
图1 石灰体积密度与煅烧时间和煅烧温度的关系
2.2.2 煅烧温度的影响  煅烧温度与石灰的性质关系见表1。由表1可知,石灰石在1000~1100℃左右的温度下生产的石灰疏松多孔,CaO晶粒高度弥散,排列杂乱且晶格有畸变,使其具有大的比表面积和高的自由能(活性度高)。随着温度的升高,CaO晶体结构不断发育,由杂乱排列逐渐排列紧凑,结构致密,石灰体积收缩,气孔率下降,比表面积降低,石灰活性降低。因此煅烧石灰的温度应控制在1200℃以下,最佳煅烧温度为1000~1150℃。
表1 石灰的煅烧温度与石灰性质的关系
温度/℃ 结晶粒度/μm 体积密度/g.cm-3
比表面积/cm2.g-1
气孔率/% 收缩率/% 过烧率/%
800 0.3 1.59 19.5 52.5 0  
900 0.5~0.7 1.52 21.0 535.5 -2.0 5
1000 1.8 1.55 18.0 52.0 4.2 10
1100 4.0 1.62 16.5 50.0 10.0 20
1200 6~13 1.82 12.0 47.0 18.0 40
1300   2.05 4.50 35.0 18.0 50
1400   2.60 1.50 27.0 38.0 65
  注:表中数据引用日本住友金属株式会社测定数据。
3 传统石灰竖窑高效化改造
  提高设备工艺技术性能和自动化控制水平,是优化、改进传统石灰生产工艺的前提。根据高效石灰煅烧工艺的要求,进行了高效化、自动化和智能化设计与改造。
3.1 窑衬改造,减少截面,增大高径比
  传统的机械化竖窑截面大,窑径比小,一般H有效:D内径为5~6,易造成布料、出灰不均,为此进行了设计改造。原炉壳直径不变,加厚窑衬,内径由原来的3.4m减少到2.9m;有效高度由原来的18m增加到18.2m,使窑径比由原来的5.29提高到6.27,有效容积由原来的150m3变为120m3。减少截面,有利于均匀布料和窑内气流的均匀分布,缩短在烧成带的停留时间,减少石灰生烧,预防过烧。
3.2 风帽及出灰结构创新设计
  传统机械化石灰窑鼓风系统由高压离心风机和圆柱形风帽组成,气流在窑内的分布趋向于四周炉壁,中间单位面积流量小,加剧了窑壁效应,易发生粘瘤。通过窑内气流分布研究和优化设计,改为层式风帽,如图2所示。
 
图2 风帽及出灰结构示意图
1 层式风帽  2 出灰漏斗  3 圆盘出灰机  4 竖窑窑衬
  采用半径大小不同、具有三种导向角的层式风帽和容积回转式罗茨风机,使窑体统一截面上气流分布趋于一致。同时将原拖板出灰机改造为圆盘出灰机,并由传统的双层改为单层结构出灰流量调节范围宽,且可调整圆盘出灰机正反转,保证了物料在窑内均匀流动下沉和窑内气流的合理分布。
3.3 混配设备工艺性能改进
  原设计混配设备中,石灰石、焦炭是靠电磁振动给料机给料,磅秤称量通过溜槽直接进入料车。称量误差和落下误差可达1%,且物料在料车内严重偏析。改为变频控制电极振动给料后,称量后的物料进入中间斗,通过调节中间斗出料口的大小和石灰石、焦炭给料速度,保证了焦石混配的均匀性。
3.4 电气仪表自动化、智能化控制技术的应用
  控制系统采用西门子可编程控制器进行控制,使现场所有信号(温度、压力、流量、控制)全部进入PLC,按生产工艺流程进行集中监视和控制。同时,上料卷扬主令控制器由传统的LK系列的机械触点式主令改为ZNLK智能主令,形成配套的PLC控制技术,提高了设备运行的可靠率和自动化控制水平。对窑体上二次风口、检修门、温度监测点进行了合理配置和优化,在窑体各部位安装19个测温点,可显示、贮存和打印,随时观察分析窑内各带的温度及变化趋势,有利于对窑况进行有效的控制与调节。
3.5 增设二次风与引风除尘系统
  对原3座竖窑的3台风机和其中1台备用风机进行联网改造,将另一台备用风机改为二次风,并与3座竖窑联网共用。在冷却带下部设置送风管道,沿炉体周围均匀分布8只吹入边风喷嘴和流量控制。同时,在预热带上部增设抽气引风系统,由抽气梁、袋式除尘器、引风机构成。抽气梁为φ800mm的管道,中间接φ1000mm的风口,抽气梁高度设置在料面500mm以下。并根据炉顶负压要求,布料器上部增设闸板密封式储料斗。
4 石灰煅烧工艺改进与新技术应用
4.1 快烧快冷煅烧工艺的应用
  传统石灰生产工艺采用“八进八出”进出料制度和废气直排式“正压”控制,窑内物料循环慢,窑内透气性差,造成窑内通风阻力大,石灰石分解压力大,煅烧速度慢。经过试验探索,研究应用浅进浅出 、快烧快冷石灰煅烧工艺,进出料制度采用周期性上料,周期288s,日上石量300t,不停风连续作业,每0.5h出灰一次;采用废气调控式“微负压”控制,由200~250Pa改为-100~0Pa;煅烧区温度控制在1000~1100℃。实施后,窑内物料循环由原来27h缩短到16h。
4.2 竖窑偏烧调控技术的应用
  偏烧是竖窑石灰生产中易发生、难处理的工艺事故。发生偏烧时,一是窑内预热带和冷却带两头高,灰温高,出灰量减少,必须减产;二是窑内一边温度高,一边温度低,造成大量的生烧石灰和过烧石灰。针对炉况偏烧难题,利用二次风进行炉况调控。根据热电偶的显示温度,发现窑内煅烧带温度偏差大,有偏烧征兆时,及时打开炉内上火慢方向的二次风阀门,通过补偿风量,加速燃烧、促其上移,避免偏烧问题的出现。
4.3 竖窑粘窑预防控制技术的应用
  石灰窑正常生产条件下,三带位置长期稳定在某一位置,这对稳定炉况、提高质量起到较好的作用。但也使煅烧带所挂壁瘤充分熔融长大,导致因粘瘤引起偏烧。为了遏制所挂壁瘤充分熔融长大,通过定期性降料面操作,受到热涨冷缩作用和石料冲刷,定期清理窑壁挂瘤,预防大面积粘瘤。
5 应用效果
  2001年8月~2002年10月,莱钢炼钢厂先后在原2座150m3石灰窑上进行大修改造,提高了设备工艺控制能力和自动化控制水平,石灰生产的技术经济指标大幅提升,如表2所示。
表2 竖窑高效改造前后主要工艺技术指标对比
项目 日产量/t 利用系数/t.(m3.d-1)
活性度/mL
CaO含量/% 生过烧率/% 吨钢石灰消耗/kg.t-1
改造前 105~115 0.73 220~270 86~87 12~15 59.69
改造后 145~155 1.25 320~360 88~90 5~7 45.05
  石灰质量的提高,优化了炼钢工艺,吨钢石灰单耗由2000年的59.67kg降低到2002年的45.05kg,进一步降低了吨钢成本。
  焦炭机械化竖窑通过高效化、智能化改造,实施快烧石灰煅烧工艺,可大幅提高石灰窑有效利用系数和石灰的活性度。用于炼钢,可加快造渣速度,优化炼钢冶炼工艺,降低吨钢石灰消耗。
关键字:竖窑 耐火材料